生産性の向上:ホモジナイジングせん断乳化機導入に関するケーススタディ
1. はじめに
化粧品や医薬品から食品加工、工業用コーティングまで、さまざまな業界において、乳化プロセスは製品の品質、安定性、性能に直接影響を与える重要なステップです。2つの混ざり合わない液体(油と水など)を微細な液滴に分散させる均一で安定したエマルジョンを達成するには、せん断力、温度、混合ダイナミクスを正確に制御する必要があります。しかし、多くのメーカーにとって、従来の乳化装置は、進化する生産需要を満たすには不十分であることが多く、製品品質の不整合、処理時間の長期化、材料の無駄の増加につながっています。このケーススタディでは、特殊化学品分野で事業を展開するメーカーが、ホモジナイジングせん断乳化機を採用することで、これらの課題にどのように対応し、効率性、製品の信頼性、コスト効率の大幅な改善を実現したかを検証します。
2. プロジェクトの背景
2.1 プロジェクトの要件
問題のメーカーは、工業用メンテナンス用途に使用される高性能液体製剤の製造に注力していました。これらの製剤は、一貫した粘度、保存期間、および機能性能(耐食性、接着性など)を確保するために、安定したエマルジョンを必要としました。主なプロジェクト要件は次のとおりです。
- エマルジョンの安定性を保証するために、5マイクロメートル未満の液滴サイズ分布を達成すること。液滴が大きいと、最終製品で相分離が発生することが多いため。
- 製品品質を損なうことなく、リードタイムを延長することなく、顧客からの注文の30%増加に対応するために生産能力を拡大すること。
- 運用上の二酸化炭素排出量を削減するという持続可能性の目標に沿って、エネルギー消費量と材料の無駄を削減すること。
- エマルジョンの均一性とバッチ間の整合性の厳格なテストを義務付ける業界固有の品質基準への準拠を確保すること。
2.2 初期の課題
ホモジナイジングせん断乳化機を導入する前、メーカーは従来の高速ミキサーを乳化に使用していました。このセットアップには、3つの重大な課題がありました。
- 品質の不整合: 従来のミキサーは、大きな液滴を分解するのに十分なせん断力を生成するのに苦労しました。その結果、約8〜10%のバッチが相分離または不均一な粘度のために品質チェックに不合格となり、再処理または廃棄が必要になりました。
- 低い生産効率: 500リットルの各バッチは、ほぼ安定したエマルジョンに達するまでに90分の混合時間を必要としました。これは、需要の増加に対応するには遅すぎます。さらに、ミキサーは手動での監視と頻繁なパラメータ調整を必要とし、オペレーターの時間を拘束しました。
- 高い材料とエネルギーの無駄: 乳化の不整合により、メーカーは液滴分散の悪さを補うために安定化添加剤を過剰に使用することが多く、原材料コストが年間12%増加しました。ミキサーも、最新の代替品よりも25%多くのエネルギーを消費し、運用コストの増加に貢献しました。
3. ホモジナイジングせん断乳化機の選定
3.1 調査と評価
これらの課題に対処するために、メーカーは適切な乳化ソリューションを特定するための6か月の調査フェーズを開始しました。チームは、従来の高せん断ミキサー(既存のセットアップと同様)、コロイドミル、およびホモジナイジングせん断乳化機の3種類の装置を評価しました。主な評価基準は次のとおりです。
- せん断力容量: 必要な液滴サイズ(≤5マイクロメートル)を一貫して達成するための十分なせん断力を生成する能力。
- スケーラビリティ: 300〜1,000リットルのバッチサイズとの互換性、将来の拡張余地あり。
- エネルギー効率: 業界ベンチマークと比較して測定されたバッチあたりの消費電力。
- 自動化機能: 手動介入を減らし、リモート監視を可能にする既存の制御システムとの統合。
- 信頼性とメンテナンス: 平均故障間隔(MTBF)と清掃の容易さ。ダウンタイムは生産スケジュールに直接影響するため。
テスト中、ホモジナイジングせん断乳化機は際立っていました。液滴サイズは一貫して2〜3マイクロメートル(目標を大幅に下回る)を達成し、従来のミキサーよりも30%少ないエネルギーを消費し、せん断速度、温度、混合時間を自動的に調整するようにプログラムできました。コロイドミルは、微細分散には効果的でしたが、より大きなバッチのスケーラビリティが不足しており、より頻繁なメンテナンスが必要でした。
3.2 意思決定要因
ホモジナイジングせん断乳化機を選択するという最終的な決定は、4つの主要な要因によって推進されました。
- 性能の整合性: 厳格な液滴サイズと安定性の要件を満たす能力により、バッチの失敗のリスクが排除され、メーカーの最大の品質に関する懸念に直接対応しました。
- 効率性の向上: シミュレーションでは、装置がバッチ処理時間を90分から45分に短縮できることが示され、メーカーは追加のシフトを追加することなく、需要の30%増加に対応できるようになりました。
- コスト削減: エネルギー消費量の削減と安定化添加剤への依存度の低下により、年間運用コストを約15%削減できると予測されました。
- 柔軟性: 乳化機のモジュール設計により、メーカーの既存の生産ラインとの容易な統合が可能になり、費用のかかる施設の変更の必要がなくなりました。
4. 設置と試運転
4.1 専門の設置チーム
設置プロセスは、装置サプライヤーの専門技術者のチームが主導し、メーカーの社内エンジニアリングチームと連携して行われました。このプロセスは2週間におよび、以下が含まれていました。
- サイト準備:乳化機の寸法(2.5m x 1.8m x 2.2m)に対応するように生産エリアを変更し、原材料の取り込みと完成品の移動のための既存の配管と統合。
- 機械的設置:振動を最小限に抑えるために(正確なせん断制御を維持するために重要)、乳化機を補強されたコンクリート基礎に固定し、電力および制御システムに接続。
- 安全チェック:労働安全衛生基準への準拠を確保するために、非常停止機能、圧力逃がし弁、および温度センサーをテスト。
設置チームは、軽微なロジスティック上の課題(既存のレイアウトに合うようにパイプの長さを調整するなど)に対応し、遅延を回避するために、毎日の進捗状況の更新をリアルタイムで提供しました。
4.2 試運転プロセス
実際の条件下での装置の性能を検証するために設計された試運転は、1週間かけて行われ、構造化されたアプローチに従いました。
- ドライテスト: 材料を使用せずに乳化機を稼働させ、モーター機能、せん断ブレードの回転、および制御システムの応答性を確認。すべてのパラメータ(速度、温度など)は、メーカーの製品仕様に合わせて調整されました。
- パイロットバッチテスト: メーカーの最も一般的な製剤の3つの小バッチ(各100リットル)を処理。各バッチは、液滴サイズ、粘度、および安定性についてテストされ、せん断速度(3,000 rpmから3,500 rpm)を調整して結果を最適化しました。
- フルスケールバッチテスト: 通常の生産をシミュレートするために、2つの500リットルのバッチを実行。乳化機は、すべての品質目標を一貫して満たし、液滴サイズは平均2.8マイクロメートルで、72時間の保管後も相分離の兆候はありませんでした。
- ドキュメントと引き渡し: サプライヤーは、詳細な操作マニュアル、メンテナンススケジュール、および校正記録を提供し、装置がすべての性能および安全要件を満たしていることを確認する適合性証明書とともに提供しました。