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Estudio de caso: Aplicación de los emulsionantes al vacío en la fabricación de productos de emulsión

2026-01-24

Estudio de caso: Aplicación de los emulsionantes al vacío en la fabricación de productos de emulsión

Este estudio de caso documenta la aplicación práctica de los emulsionadores de vacío en una planta de producción centrada en productos a base de emulsión, cubriendo los desafíos previos a la aplicación, la lógica de selección del equipo,puesta en marcha y optimización de parámetrosTodos los contenidos se derivan de datos reales de producción y registros de operación in situ.destinado a proporcionar referencias accionables para los pares de la industria que enfrentan puntos difíciles de producción similares y necesidades de actualización de equipos.

1Antecedentes del escenario de producción

La planta de producción en este caso fabrica principalmente tres tipos de productos de emulsión: sueros hidratantes de baja viscosidad (viscosidad: 4000-8000 mPa·s), mantequillas corporales de viscosidad media (viscosidad:20000-35000 mPa·s), y cremas faciales de alta viscosidad (viscosidad: 45000-60000 mPa·s).la instalación se basó en una combinación de mezcladores tradicionales de tipo abierto y homogeneizadores independientes para la producciónA medida que aumentaba la demanda del mercado por la calidad del producto (por ejemplo, textura fina, estabilidad, apariencia libre de burbujas) y se ampliaba la escala de producción, el mercado se ha visto afectado por el aumento de la demanda.la configuración original del equipo no cumplió gradualmente con los requisitos operativos, lo que lleva a múltiples cuellos de botella en la producción.
Desde el punto de vista de la calidad del producto, los problemas más destacados estaban relacionados con los residuos de burbujas y la estabilidad de la emulsión.que resulta en una absorción excesiva de aire  los sueros hidratantes de baja viscosidad a menudo contenían microburbujas visibles, lo que afectó la transparencia del producto y la experiencia del usuario durante la aplicación; los productos de viscosidad media y alta conservaron burbujas de aire finas que se expandieron durante el almacenamiento,causando desigualdad de superficie e incluso una ligera delaminación después de 3-4 mesesAdemás, el homogeneizador independiente tenía una capacidad de corte limitada, lo que condujo a una distribución desigual del tamaño de las partículas (tamaño medio de las partículas: 10-15 μm para los sueros,15-20 μm para cremas) y la textura del producto es inconsistente, con aglomeración ocasional de ingredientes funcionales (por ejemplo, extractos vegetales, emulsionantes).
En cuanto a la eficiencia de producción, el proceso original requería múltiples transferencias de materiales y un procesamiento repetido.Luego se transfiere a un homogeneizador para el tratamiento de corte (25-30 minutos), y finalmente se trasladó a un tanque de refrigeración separado para el ajuste de la temperatura (30-40 minutos).con una producción diaria de sólo 250-350 kg, muy por debajo de la creciente demanda del mercadoAdemás, la falta de funcionalidad automática de raspado en la pared en la mezcladora dio lugar a una adhesión significativa del material (tasa de residuos: 4-6%), lo que requiere un raspado manual después de cada lote,que aumentó los costos laborales y el tiempo de limpieza prolongado (25-35 minutos por lote).
La operación y el mantenimiento de los equipos también plantearon desafíos: el homogeneizador independiente era propenso a obstruirse al procesar materiales de alta viscosidad con partículas sólidas,que requieren desmontaje y limpieza frecuentes (3-4 veces a la semana) y que interrumpen la continuidad de la producción- La escasa precisión de control de la temperatura del mezclador abierto (fluctuación: ± 2,5- 3,5°C) provocó la inactivación de ingredientes sensibles al calor (por ejemplo, vitaminas, péptidos) durante la mezcla,que comprometa aún más la eficacia del productoAdemás, la falta de procesamiento en circuito cerrado aumentó el riesgo de contaminación cruzada entre lotes, lo que era una preocupación crítica para el cumplimiento de los estándares de calidad de la industria.
Para abordar estos problemas, la instalación inició una evaluación exhaustiva del equipo de emulsificación, centrándose en soluciones que pudieran resolver los residuos de burbujas, mejorar la estabilidad de la emulsión,mejorar la eficiencia de la producciónDespués de una investigación técnica en profundidad y demostraciones in situ, se identificaron los emulsionadores al vacío como la solución óptima, dada su capacidad para integrar la mezcla,homogeneización, desgasificación al vacío, control de temperatura y raspado de paredes en un solo sistema cerrado.

2. Lógica de selección de equipos y consideraciones clave

El proceso de selección de los equipos de la instalación se basó en las necesidades prácticas de producción, las características del producto y la sostenibilidad operativa a largo plazo, en lugar de únicamente en las especificaciones técnicas.Después de evaluar varios modelos y configuraciones, dos emulsionadores al vacío (150L y 200L) fueron seleccionados como equipos de producción básicos.
En primer lugar, el rendimiento de desgasificación al vacío y la estabilidad de la emulsión.los emulsionadores de vacío seleccionados debían alcanzar un nivel de vacío estable de ≤ -0.096 MPa. El equipo adopta un sistema de bomba de vacío de dos etapas y una estructura de tanque cerrada, que extrae aire del tanque antes y durante el procesamiento, minimizando el contacto del aire con los materiales.La cabeza homogeneizadora integrada de alto corte (estructura estator-rotor) proporciona una fuerte fuerza de corte (velocidad lineal del rotor): 60-75 m/s), asegurando que el tamaño de las partículas se reduce a ≤ 2 μm para los sueros y ≤ 5 μm para las cremas.la paleta de mezcla del tipo del marco del equipo y la paleta automática de raspado de pared (material PTFE), el hueco con la pared del tanque ≤ 0,5 mm) garantizan que los materiales se mezclan completamente sin esquinas muertas, evitando la aglomeración local.
En segundo lugar, la adaptabilidad a productos de viscosidad múltiple: la cartera de productos de la instalación abarca un amplio rango de viscosidad (4000-60000 mPa·s),Por lo tanto, el equipo debe ser lo suficientemente flexible para manejar diferentes propiedades de los materialesLos emulsionadores de vacío seleccionados cuentan con velocidades de homogeneización ajustables (3000-12000 rpm), velocidades de mezcla (10-70 rpm) y espacios de cizallamiento (0,03-0,07 mm),que permite la optimización de parámetros para cada tipo de producto: altas velocidades (9000-12000 rpm) y pequeños espacios de cizallamiento (0,03-0,04 mm) para los sueros de baja viscosidad, velocidades medianas (6000-9000 rpm) y espacios de cizallamiento moderados (0,04-0,05 mm) para las mantequillas corporales,y velocidades bajas a medianas (4000-6000 rpm) y espacios de cizallamiento más grandes (0.05-0.07 mm) para cremas de alta viscosidad. El sistema de accionamiento de frecuencia variable garantiza un ajuste suave de la velocidad, evitando las salpicaduras de material o el exceso de afeitado localizado.
En tercer lugar, la precisión del control de la temperatura y la protección de los ingredientes.que requieren un control estricto de las temperaturas de procesamiento (temperatura de emulsión)Los emulsionadores de vacío están equipados con una estructura de depósito con cubierta y un sistema de control de temperatura de precisión.con un rango de control de temperatura de 20-95°C y una precisión de ±0.5°C. El sistema de refrigeración utiliza un baño de agua circulante con una velocidad de refrigeración ajustable (2-10°C/h),que permite un enfriamiento rápido pero suave de los materiales después de la emulsificación para preservar la actividad de los ingredientes sensibles al calorEl sistema cerrado también evita la oxidación de los ingredientes aislando los materiales del aire durante el procesamiento.
Cuarto, la eficiencia de producción y el nivel de automatización. Para reducir el tiempo de procesamiento y la intensidad de trabajo, el equipo seleccionado integra mezcla, homogeneización, desgasificación al vacío, control de temperatura,y funciones de limpieza CIP (Clean-in-place)El sistema de control PLC admite el almacenamiento de hasta 50 conjuntos de parámetros de fórmula,permitiendo el arranque con una sola llave y el control automático del proceso, los operadores solo necesitan controlar el funcionamiento del equipo y confirmar la alimentación/descarga de material.El sistema CIP incluye boquillas de rotación de 360° y un circuito de circulación de líquido de limpieza dedicado, lo que reduce el tiempo de limpieza manual a 10-15 minutos por lote y garantiza que no se limpien las esquinas muertas.
En quinto lugar, el cumplimiento y la seguridad operativa: los productos de la instalación se venden tanto en los mercados nacionales como en los internacionales, lo que requiere el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación (GMP).Normas de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) para materiales en contacto con alimentosLos emulsionadores de vacío seleccionados utilizan acero inoxidable 316L para todas las partes que entran en contacto con el material (rosquedad superficial Ra ≤ 0,4 μm),que sea resistente a la corrosión y cumpla los requisitos de seguridad alimentaria y cosméticaEl equipo está equipado con múltiples funciones de protección de la seguridad, incluyendo protección contra sobrecarga, protección contra sobre temperatura, alarma de fuga de vacío y parada de emergencia.garantizar un funcionamiento seguro y conformeAdemás, el sistema de procesamiento cerrado reduce los riesgos de contaminación cruzada, apoyando la trazabilidad de los lotes y el control de calidad.
En sexto lugar, la estabilidad y la facilidad de mantenimiento: los componentes clave del equipo (cabeza homogeneizadora, paleta de mezcla, bomba de vacío) están diseñados para una durabilidad y un mantenimiento fáciles.El estator y el rotor de la cabeza homogeneizadora se pueden separar para limpieza y sustituciónEl sistema de sellado utiliza anillos O de perfluoroelastomero importados, que tienen una larga vida útil y un buen rendimiento de sellado.permitir que el personal de mantenimiento inspeccione y reemplace rápidamente las piezas (ePor ejemplo, filtros, anillos de sellado) sin desmontar todo el sistema, reduciendo los tiempos de inactividad y los costes de mantenimiento.

3- Posición en servicio de equipos y optimización de parámetros

Tras la entrega e instalación de los emulsionadores de vacío, un equipo conjunto de técnicos del fabricante de equipos y el personal de producción/técnico de la instalación llevaron a cabo un proceso de puesta en marcha de 4 días.El objetivo era verificar el rendimiento del equipo, optimizar los parámetros del proceso para cada tipo de producto y garantizar la coherencia entre el funcionamiento del equipo y los requisitos de producción.El proceso de puesta en marcha incluyó seis etapas clave, con criterios de aceptación estrictos para cada paso:
Fase 1: Prueba de funcionamiento al ralentí (1 día).el sistema de control de temperatura) por separado y ejecutó el equipo en modo inactivo durante 40 minutos por componenteLos elementos de inspección clave incluyen: nivel de ruido (≤ 72 dB), amplitud de vibración (≤ 0,08 mm/s), consistencia de la dirección de rotación (marcaciones de equipo de coincidencia) y estabilidad de la velocidad (fluctuación ≤ 3 rpm).No hay ruido anormal, vibración o desviación de velocidad, lo que confirma que todos los componentes funcionaron normalmente.
Fase 2: Prueba de rendimiento al vacío (0,5 días): se sella la cubierta del tanque y se activa la bomba de vacío para probar la capacidad de desgasificación y la estanqueidad del equipo.Los resultados de las pruebas mostraron que el nivel de vacío alcanzó -0.098 MPa en 4 minutos y se mantuvo estable durante 30 minutos con una caída de presión de ≤ 0,001 MPa, lo que indica que no hay fugas de aire en el tanque, las tuberías o los componentes de sellado.Esto satisfizo las necesidades de la instalación de desgasificación en vacío profundo para eliminar los residuos de burbujas..
Fase 3: ensayo de control de temperatura (0,5 días) se inyectó agua limpia (50% del volumen efectivo del equipo) en el tanque,y la temperatura fue fijada en 75°C (temperatura de emulsión estándar para cremas de alta viscosidad)Después de 30 minutos de conservación de calor, la fluctuación de temperatura fue de ± 0,3°C, dentro del rango de precisión requerido.Luego se activó el sistema de refrigeración para enfriar el agua de 75°C a 25°C a una velocidad establecida de 6°C/hLa velocidad de enfriamiento real fue de 5,8°C/h, con un error de ≤ 0,2°C/h, lo que confirma que el sistema de control de temperatura podía mantener con fiabilidad las temperaturas de procesamiento y las velocidades de enfriamiento.
Etapa 4: ensayo de mezcla y homogeneización (1 día).Se utilizaron materiales simulados (de acuerdo con la viscosidad y composición del producto de la instalación) para probar la uniformidad de mezcla y el rendimiento de corte del equipo.Para el suero simulado de baja viscosidad (6000 mPa·s), la velocidad de homogeneización se fijó en 10000 rpm, la velocidad de mezcla en 40 rpm y el espacio de cizallamiento en 0,03 mm.el tamaño de las partículas se midió en 1Para la crema simulada de alta viscosidad (50000 mPa·s), la velocidad de homogeneización se estableció en 5000 rpm, la velocidad de mezcla en 60 rpm,espacio de cizallamiento a 0.06 mm, y la velocidad de la paleta de raspado de la pared a 30 rpm. Después de 30 minutos de procesamiento, el tamaño de la partícula fue de 3,5 μm,y el material adherido a la pared del tanque fue completamente raspado, lo que confirma que el equipo puede manejar con eficacia los materiales de multiviscosidad.
Etapa 5: Prueba de limpieza CIP (0,5 días) El proceso completo de limpieza CIP (preenjuague con agua limpia durante 5 minutos, limpieza con detergente durante 15 minutos, enjuague con agua limpia durante 10 minutos,se ha realizado una secada con aire caliente durante 10 minutos)Después de la limpieza, se inspeccionó la pared interna del tanque, la cabeza homogeneizante, la paleta de mezcla y los puertos de alimentación/descarga para detectar residuos.y no se detectaron residuos de materiales o de agentes de limpieza, lo que confirma que el sistema CIP puede garantizar una limpieza exhaustiva y cumplir con los requisitos de higiene..
Fase 6: Prueba de simulación del producto y optimización de parámetros (0,5 días). Se realizaron simulaciones de producción de pequeños lotes utilizando las materias primas y fórmulas reales de la instalación para cada tipo de producto.Los parámetros se ajustaron en función de los resultados de los ensayos de calidad del producto (tamaño de partícula, contenido de burbujas, estabilidad, textura) para determinar los parámetros de funcionamiento óptimos, según se detalla a continuación:
1Suero hidratante de baja viscosidad (ingredientes principales: ácido hialurónico, extracto de aloe vera, glicerina):
  • Parámetros iniciales: velocidad de homogeneización 9000 rpm, velocidad de mezcla 35 rpm, espacio de cizallamiento 0,04 mm, nivel de vacío -0,095 MPa, temperatura de emulsión 60°C, velocidad de enfriamiento 8°C/h.
  • Problemas identificados: Residuos de burbujas menores y tamaño de partícula de 1,8 μm (exceso del objetivo de ≤ 1,5 μm).
  • Parámetros optimizados: velocidad de homogeneización aumentada a 11000 rpm, espacio de cizallamiento reducido a 0,03 mm, nivel de vacío ajustado a -0,097 MPa, velocidad de enfriamiento aumentada a 9 °C/h.
  • Resultados finales: tamaño de partícula 1,0 μm, no hay burbujas visibles, transparencia mejorada y prueba de estabilidad no mostró delaminación después de 12 meses de almacenamiento.
2- mantequilla corporal de viscosidad media (ingredientes principales: mantequilla de karité, aceite de jojoba, vitamina E):
  • Parámetros iniciales: velocidad de homogeneización de 7000 rpm, velocidad de mezcla de 50 rpm, espacio de cizallamiento de 0,05 mm, nivel de vacío de -0,093 MPa, temperatura de emulsión de 70°C, velocidad de enfriamiento de 5°C/h.
  • Problemas identificados: ligera desigualdad de textura y aglomeración ocasional de mantequilla de karité.
  • Parámetros optimizados: velocidad de homogeneización aumentada a 8500 rpm, velocidad de mezcla ajustada a 55 rpm, velocidad de paleta de raspado de pared aumentada a 25 rpm.
  • Resultados finales: textura uniforme, sin aglomeración, tamaño de partícula 2,8 μm y sin delaminación después de 8 meses de almacenamiento.
3Crema facial de alta viscosidad (ingredientes principales: colágeno, retinol, escualana):
  • Parámetros iniciales: velocidad de homogeneización de 4000 rpm, velocidad de mezcla de 65 rpm, espacio de cizallamiento de 0,07 mm, nivel de vacío de -0,090 MPa, temperatura de emulsión de 75°C, velocidad de enfriamiento de 4°C/h.
  • Problemas identificados: burbujas de aire visibles, distribución desigual de retinol y ligera adhesión del material a la pared del tanque.
  • Parámetros optimizados: velocidad de homogeneización aumentada a 5500 rpm, nivel de vacío ajustado a -0,096 MPa, velocidad de paleta de raspado de pared aumentada a 35 rpm, velocidad de enfriamiento reducida a 3 °C/h.
  • Resultados finales: no hay burbujas visibles, retinol distribuido uniformemente, no hay adhesión del material, tamaño de partícula 4,2 μm y la prueba de estabilidad no mostró delaminación o cambio de textura después de 12 meses de almacenamiento.
Después de la optimización de parámetros, se produjeron tres lotes consecutivos de cada producto para verificar la consistencia.la estabilidad, y la textura confirman que los emulsionantes de vacío estaban listos para la producción formal.

4. Rendimiento operativo a largo plazo y beneficios operativos

Los emulsionadores de vacío han estado en funcionamiento continuo y estable en la instalación durante 22 meses.Estrictamente siguiendo el diarioEl rendimiento de la operación a largo plazo y los beneficios operativos se reflejan en cinco aspectos clave:
En primer lugar, una mejora significativa de la calidad y estabilidad del producto.La aplicación de emulsionantes al vacío resolvió por completo el problema de los residuos de burbujas. Los sueros hidratantes de baja viscosidad son ahora transparentes y libres de burbujas., con una experiencia de aplicación suave; los productos de viscosidad media y alta tienen una textura uniforme sin irregularidades superficiales.mantequilla corporal a las 2En el caso de los productos de la industria de la limpieza, los productos de limpieza de la industria de la limpieza de la limpieza de la limpieza de la limpieza de la limpieza de la limpieza de la limpieza de la limpieza.La tasa de calificación del producto aumentó del 89% (antes de reemplazar el equipo) al 99%.El porcentaje de reclamaciones de los clientes relacionadas con la calidad del producto (por ejemplo, burbujas, delaminación, inconsistencia de textura) disminuyó del 6,2% al 0,2%.Los ensayos de estabilidad muestran que todos los productos mantienen su calidad durante 12-18 meses en condiciones normales de almacenamiento, prolongando la vida útil del producto en un 50% en comparación con antes.
En segundo lugar, un aumento sustancial de la eficiencia de producción: la funcionalidad integrada de los emulsionadores de vacío eliminó las transferencias de materiales y el procesamiento secundario.acortando significativamente el ciclo de producciónPara un lote de 150 litros de crema facial de alta viscosidad, el tiempo total de procesamiento se redujo de 120 minutos (equipos originales) a 45 minutos (emulsionadores al vacío), lo que supone una reducción del 62,5%.La producción diaria aumentó de 250-350 kg a 800-1000 kgLa función automática de raspado de paredes redujo la tasa de desperdicio de materiales del 4-6% al 0,6-0,9%, ahorrando aproximadamente 300 kg de materias primas por mes.El sistema de limpieza CIP redujo el tiempo de limpieza de 25-35 minutos por lote a 10-15 minutos, mejorando aún más la continuidad de la producción.
En tercer lugar, un control eficaz de los costes de explotación y mantenimiento: los emulsionadores de vacío presentan una elevada estabilidad y fiabilidad durante 22 meses de funcionamiento.Sólo se produjeron 3 fallos menores (obstrucción del filtro de la bomba de vacío), fugas en las tuberías de agua de refrigeración, desgaste del anillo de sellado), con un tiempo medio de manipulación de fallos de ≤ 1,5 horas.Esto minimizó el tiempo de inactividad de la producción en comparación con el equipo original (que experimentó 1-2 fallos por mes)El costo de mantenimiento (incluidos los consumibles como el aceite lubricante, los anillos de sellado y los filtros) es de aproximadamente 700-900 yuanes por mes,40% más bajo que el costo de mantenimiento del equipo original (1200-1600 yuanes por mes)Además, el diseño del equipo es de bajo consumo energético (conducción de frecuencia variable,El sistema de intercambio de calor optimizado) reduce el consumo de energía en un 25-30% por lote en comparación con la configuración original, reduciendo aún más los costes de producción..
El sistema de control PLC automatiza la mayoría de los procesos de producción, los operadores sólo necesitan establecer parámetros, materiales de alimentación,y monitorear el funcionamiento del equipo, reduciendo la intensidad del trabajo manual en aproximadamente un 50%. Las funciones automáticas de raspado de paredes y limpieza CIP eliminan el raspado y la limpieza manuales,reducción del riesgo de lesiones del operario por componentes afilados del equipoEl sistema de procesamiento cerrado y las funciones de protección de la seguridad (alarma de sobrecarga, parada de emergencia) mejoran la seguridad operativa, y no se han notificado accidentes en el lugar de trabajo desde que el equipo se puso en uso.Las encuestas de satisfacción del operador muestran una mejora significativa en el confort y la eficiencia del trabajo en comparación con la configuración original del equipo.
Quinto, mejor cumplimiento de las normas de la industria. Los emulsionadores de vacío cumplen con los requisitos de certificación GMP, FDA y CE,con procesamiento en circuito cerrado que admita la trazabilidad de los lotes y la prevención de la contaminación cruzadaLa instalación ha superado con éxito múltiples inspecciones in situ por parte de las autoridades reguladoras nacionales e internacionales.y sus productos han ganado acceso a nuevos mercados en Europa y el sudeste asiáticoLa calidad estable de los productos y los procesos de producción conformes han reforzado la competitividad del mercado y la reputación de la marca.

5. Prácticas de mantenimiento y experiencia Resumen

El funcionamiento estable a largo plazo de los emulsionadores de vacío se atribuye al sistema de mantenimiento científico de la instalación y a la experiencia práctica en el funcionamiento.la instalación ha resumido un conjunto de prácticas de mantenimiento dirigidas que equilibran el rendimiento del equipoLas principales prácticas y experiencias son las siguientes:
En primer lugar, el mantenimiento diario estricto (después del lote): después de cada lote de producción, los operadores realizan las siguientes tareas de mantenimiento de acuerdo con el manual del equipo:(1) Ejecutar todo el proceso de limpieza CIP para garantizar que no haya residuos de material en la pared interna del tanque, cabeza de homogeneización, paleta de mezcla y puertos de alimentación/descarga; (2) comprobar el nivel de aceite de la bomba de vacío, motor de homogeneización,y motor de mezcla (manteniendo los niveles de aceite entre las escamas superior e inferior del vidrio de visualización de aceite) y añadir aceite lubricante (32# aceite mecánico para bombas de vacío3) Inspeccionar los anillos de sellado (capa del tanque, puerto de alimentación, puerto de descarga) para detectar desgaste, deformación o fugas.(4) Compruebe si las tuberías de agua de refrigeración y de aire comprimido tienen fugasEl mantenimiento diario evita que los problemas menores se conviertan en fallas graves y garantiza el rendimiento constante del equipo.
En segundo lugar, el mantenimiento periódico. La instalación ha establecido planes semanales, mensuales, trimestrales y anuales de mantenimiento, que son implementados por personal de mantenimiento profesional: (1) Mantenimiento semanal:Filtros limpios (puerto de alimentación), tubería de vacío, tubería de agua de refrigeración) para eliminar las impurezas y evitar el taponamiento; comprobar el estado de desgaste de la paleta de raspado de pared (material PTFE) y apretar los tornillos de fijación;calibrar la pantalla táctil del PLC y el medidor de vacío. (2) Mantenimiento mensual: calibrar el sensor de temperatura PT100 (precisión ± 0,1 °C) y el medidor de vacío (precisión ± 0,001 MPa);desmontar la cabeza homogeneizadora para inspeccionar el espacio entre el estator y el rotor (reemplazar el estator/rotor si el espacio es superior a 0.07 mm); limpiar la cubierta de agua de refrigeración para eliminar la escama (usando un agente neutro de descalcificación para evitar la corrosión); añadir grasa a base de litio a los rodamientos del motor. (3) Mantenimiento trimestral:Desmontar y limpiar completamente la cabeza homogeneizadora, sustitución de los componentes gastados del estator/rotor si es necesario; sustitución de todos los anillos de sellado (incluso si no hay desgaste visible) para garantizar la estanqueidad;inspeccionar el cableado del sistema de control PLC y el convertidor de frecuencia para detectar su desviación o envejecimiento4) Mantenimiento anual: Desmonta completamente el equipo para inspeccionar todos los componentes (cuerpo del tanque, motores, bomba de vacío, tuberías);sustituir los componentes envejecidos (e.g., motores, convertidores de frecuencia, tuberías); realizar un ensayo de rendimiento completo (conforme a los ensayos de puesta en marcha) para garantizar que todos los parámetros cumplan las normas de fábrica;ordenar y analizar los registros de mantenimiento para optimizar el plan de mantenimiento para el año siguiente.
En tercer lugar, el mantenimiento dirigido de los componentes vulnerables. Los emulsionadores de vacío – componentes vulnerables incluyen anillos de sellado, paletas de raspado de paredes de PTFE, conjuntos de estator/rotor y filtros.La instalación mantiene un stock de estos componentes y sigue un ciclo de sustitución fijoSe mantiene un registro detallado de sustitución de cada componente, incluido el tiempo de sustitución.modelo, y la cantidad permiten la trazabilidad y el mantenimiento proactivo.
En cuarto lugar, la formación del personal de mantenimiento y del operador.la instalación invitó a los técnicos del fabricante del equipo a realizar una formación integral para los operadores y el personal de mantenimiento, que cubre la estructura del equipo, los principios de funcionamiento, los procedimientos operativos, el ajuste de parámetros, el diagnóstico de fallos y los métodos de mantenimiento.Los operadores y el personal de mantenimiento tenían que pasar una evaluación práctica antes de asumir sus puestosDurante su funcionamiento, la instalación organiza reuniones mensuales de intercambio técnico para compartir experiencias operativas y de mantenimiento, abordar problemas comunes y mejorar las habilidades profesionales.Esta formación garantiza que los operadores puedan utilizar el equipo correctamente y que el personal de mantenimiento pueda manejar los fallos rápidamente, reduciendo el error humano y los daños al equipo..
Quinto, registro y análisis de datos: los emulsionadores de vacío están equipados con una función de registro de datos que registra los parámetros de funcionamiento (velocidad de homogeneización, velocidad de mezcla, nivel de vacío, temperatura,tiempo de producción) para cada loteEl personal técnico de la instalación analiza estos datos mensualmente para identificar tendencias operativas, optimizar los parámetros de producción y predecir posibles problemas de los equipos.se detectó un aumento gradual del ruido de la bomba de vacío mediante el análisis de datos, lo que obliga al personal de mantenimiento a inspeccionar y limpiar el filtro de la bomba de vacío, evitando así un fallo grave y minimizando el tiempo de inactividad.

6Conclusión

La aplicación de emulsionadores al vacío en esta planta de producción ha resuelto eficazmente los principales problemas de residuos de burbujas, mala estabilidad de la emulsión, baja eficiencia de producción,altos costes de mantenimiento, y los riesgos de conformidad asociados con la configuración original del equipo.y operación y mantenimiento estandarizados, los emulsionadores de vacío han mantenido un rendimiento estable durante 22 meses, con importantes beneficios económicos y operativos: la calidad y la estabilidad del producto han mejorado sustancialmente,La eficiencia de la producción se ha más que duplicado, los costes de operación y mantenimiento se han reducido, la intensidad de trabajo ha disminuido y el cumplimiento de las normas de la industria se ha mejorado.
Este caso demuestra que los emulsionadores al vacío son muy adecuados para instalaciones de producción de productos a base de emulsión (especialmente aquellas con requisitos estrictos para la textura libre de burbujas,la estabilidadSu funcionalidad integrada, adaptabilidad a múltiples viscosidades, control de precisión,y el procesamiento en circuito cerrado hacen de ellos una solución fiable para mejorar la calidad del producto y la eficiencia de la producciónAdemás, el mantenimiento científico y el funcionamiento estandarizado son fundamentales para maximizar el rendimiento del equipo, prolongar la vida útil y reducir los costos operativos.
Para los pares de la industria que se enfrentan a desafíos de producción similares (por ejemplo, residuos de burbujas, textura desigual, baja eficiencia), este caso proporciona información práctica:La selección del equipo debe estar estrechamente alineada con las características del producto y las necesidades de producción., en lugar de centrarse únicamente en las especificaciones técnicas; la optimización de los parámetros debe basarse en pruebas reales del producto para garantizar la coherencia y la calidad;y debe establecerse un sistema de mantenimiento integral para apoyar el funcionamiento estable a largo plazoMediante la adopción de estas prácticas, las instalaciones de producción pueden mejorar la competitividad de los productos, reducir los costes operativos y lograr un desarrollo sostenible en un mercado de productos de emulsión altamente regulado..