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ケーススタディ:せん断分散乳化機が日用化学企業の生産プロセスをどのように変革したか

2025-11-15

ケーススタディ:せん断分散乳化機が日用品企業の生産プロセスをどのように変革したか
競争の激しい日用品業界において、一貫した製品品質、効率的な生産サイクル、コスト管理は、企業が市場競争力を維持するための重要な要素です。液体パーソナルケア製品(ボディソープ、シャンプー、洗顔料など)の製造を専門とする中規模企業が、最近、乳化プロセスにおいて大きな課題に直面しました。これは、生産の遅延と製品の一貫性に影響を与える可能性のある問題でした。このケーススタディでは、せん断分散乳化機の導入がこれらの課題にどのように対応し、企業の業務に目覚ましい改善をもたらしたかを詳しく説明します。
背景:企業の生産上の課題
せん断分散乳化機を導入する前、企業は乳化および混合プロセスに従来のパドル搅拌システムを使用していました。このシステムは長年会社に貢献してきましたが、特に企業がより複雑な配合(天然オイル抽出物を含むボディソープや、粒子ベースのコンディショニング剤を含むシャンプーなど)を含む製品ラインを拡大するにつれて、ビジネスの成長する需要を満たすのに苦労しました。
主な課題には、3つの重要な問題が含まれていました。
  1. 一貫性のない乳化品質
従来のパドルミキサーは、材料を混合するために低速撹拌に依存しており、配合物中の高粘度成分(植物油やポリマー増粘剤など)を完全に分解して分散させることに失敗することがよくありました。これにより、製品のテクスチャにムラが生じ、一部のバッチには目に見える粒子や筋が見られ、他のバッチは過度に薄くなりました。極端なケースでは、特定のバッチが生産後数週間以内に層状化(油と水の分離)を経験し、企業は不良品を廃棄し、不必要な損失を被ることを余儀なくされました。
  1. 長い生産サイクル
従来のシステムの非効率性を補うために、企業は部分的な乳化を確実にするために混合時間を延長する必要がありました。標準的な500Lのボディソープのバッチの場合、混合プロセスには約4時間かかりました。これには、最初の撹拌に2時間、タンク壁の手動スクレーピング(未分散材料の除去)に1時間、最終的な均質化チェックに1時間が含まれていました。この遅いペースにより、企業の1日の生産量はわずか3〜4バッチに制限され、大量の注文を時間通りに満たすことが困難になりました。
  1. 高い人件費とエネルギーコスト
従来のシステムでは、常に手動での監視が必要でした。オペレーターは、混合状態を確認し、撹拌速度を手動で調整し、タンク壁から残留材料を清掃するために、定期的にタンクを開ける必要がありました。これらの作業には、1シフトあたり2〜3時間の追加労働時間がかかりました。さらに、従来のミキサーの非効率なモーターは過剰なエネルギーを消費しました。企業は、ミキサーが限られた出力にもかかわらず、月間の総電気料金の35%を占めていると計算しました。
解決策:せん断分散乳化機の採用
さまざまな混合技術を調査し、さまざまな機器モデルで現場試験を実施した後、企業は工業グレードのせん断分散乳化機への投資を決定しました。この機器は、高粘度材料を処理できること、せん断強度を調整できること、および企業の既存の500Lおよび1000L混合タンクとの互換性に基づいて選択されました。
企業のニーズに合致したせん断分散乳化機の主な機能には、以下が含まれていました。
  • 高粘度成分や粒子を分解・分散させる強力なせん断力を発生させる高速ローター・ステーター均質化ヘッド(最大12,000 rpm)。
  • 乳化中の熱に弱い成分(天然抽出物など)の過熱を防ぐ閉ループ温度制御システム。
  • オペレーターがさまざまな製品配合の混合パラメータ(速度、時間、温度)をプリセットできるプログラマブルロジックコントローラー(PLC)。これにより、手動介入が削減されます。
実装:既存のプロセスへの機器の統合
せん断分散乳化機を企業の生産ラインに統合するには、機器の設置、調整、オペレーターのトレーニングを含めて約1週間かかりました。企業は、最初に最も困難な製品である、15%の天然ココナッツオイル(以前に乳化の問題を引き起こしていた高粘度成分)を含むボディソープで機器をテストすることにしました。
ボディソープのバッチの新しいプロセスフローは次のとおりでした。
  1. 予備混合段階: 水、界面活性剤、防腐剤を500Lタンクに加え、乳化機の補助パドルを使用して低速(500 rpm)で撹拌し、最初の混合を確実に行いました。
  1. 乳化段階: 天然ココナッツオイルとポリマー増粘剤をタンクに加え、せん断分散乳化機を8,000 rpmで起動しました。PLCシステムは、45℃(油水乳化に最適)の温度と45分の混合時間を維持するように設定されました。
  1. 冷却と最終段階: 乳化後、機器は自動的に速度を300 rpmに下げ、冷却システムを起動して製品温度を30℃に下げました。その後、香料を加え、さらに15分間混合しました。
  1. 品質チェック段階: テクスチャの均一性と安定性を確認するために、乳化機の内蔵サンプリングポートを介してタンクから少量のサンプルを抽出しました。高せん断力により材料の蓄積が防止されたため、タンク壁の手動スクレーピングは必要ありませんでした。
結果:品質、効率、コストの目覚ましい改善
せん断分散乳化機を使用してから1か月以内に、企業はすべての主要業績評価指標において大幅な改善を観察しました。
1. 一貫した製品品質
乳化機によって生成された高せん断力は、高粘度成分を完全に分散させ、粒子の形成を排除しました。導入後、ボディソープ(およびその他の製品)の不良率は8%から1%未満に低下しました。安定性試験でも、製品はもはや層状化を経験せず、6か月の保管後も企業の長期保存期間に対する品質基準を満たしました。
2. 生産サイクルの短縮
500Lのボディソープのバッチを製造するのに必要な時間は、4時間から1.5時間に短縮されました(62.5%の削減)。企業は、1日の生産量を3〜4バッチから8〜10バッチに増やすことができ、以前よりも2〜3日早く大量の注文を完了することができました。たとえば、10,000Lのシャンプーの最近の注文は、従来のシステムでは8日かかるところ、わずか3日で完了しました。
3. 人件費とエネルギーコストの削減
PLC制御システムにより、手動監視の必要性が減りました。オペレーターは、プリセットパラメータを入力し、最終的な品質チェックを行うだけで済み、1シフトあたりの労働時間を2時間削減しました(混合プロセスの人件費が30%削減)。さらに、乳化機の省エネモーター(周波数コンバーターを搭載)は、従来のミキサーと比較して電力消費量を40%削減しました。企業は、これが月間のエネルギー節約として約1,200ドルに相当すると見積もりました。
4. 製品イノベーションの柔軟性
乳化機の調整可能なせん断強度と温度制御により、企業は新しい配合を試すことができました。たとえば、マイクロカプセル化されたコンディショニングビーズを含む新しいシャンプーを発売することに成功しました。これは、従来のミキサーでは、低速撹拌中にビーズが壊れてしまうため、以前は製造不可能だった製品でした。新製品はすぐに市場での牽引力を獲得し、発売後最初の四半期に企業の収益を15%増加させました。
長期的な影響:スケーラビリティの基盤構築
せん断分散乳化機を導入してから6か月後、企業は2番目の1000Lタンクを追加し、2番目の乳化機を統合することにより、生産能力を拡大しました。機器の性能の一貫性により、企業は両方のタンクで生産プロセスを標準化し、バッチサイズに関係なく製品品質が一様であることを保証しました。
企業はまた、手作業の削減(タンク壁のスクレーピングなど)により肉体的負担が軽減され、より安全な作業環境が実現したため、従業員の満足度が向上したと報告しました。さらに、注文の締め切りをより確実に満たすことができるようになったことで、小売パートナーとの関係が強化され、リピート注文が20%増加しました。
結論
この日用品企業にとって、せん断分散乳化機は単なる機器ではなく、主要な生産上の課題に対処し、成長を可能にするソリューションでした。製品品質の向上、効率の向上、コストの削減により、この機器は企業が急速に変化する業界で競争力を維持するのに役立ちました。このケースは、高度な混合技術を採用することが、既存の生産システムを持つ中規模企業であっても、どのように業務を変革できるかを示しています。
すべての企業のニーズは固有ですが、このケースは、乳化の一貫性、プロセスの速度、またはコスト管理など、特定の生産上の課題に対応する機器を選択することの価値を強調しています。