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Étude de cas : Mise en œuvre d'un équipement émulsifiant automatique pour une efficacité de production accrue

2025-11-21

Étude de cas : Mise en œuvre d'un équipement d'émulsification automatique pour une efficacité de production accrue
Introduction
Dans le secteur manufacturier, l'obtention d'une qualité de produit constante, l'optimisation des délais de production et la réduction des frais d'exploitation sont des priorités permanentes. Pour une installation de production spécialisée dans les formulations liquides à haute viscosité, les limites des procédés d'émulsification manuels et semi-automatiques étaient devenues un goulot d'étranglement critique. Cherchant une solution pour remédier aux inefficacités, assurer l'uniformité et augmenter la production sans compromettre l'intégrité du produit, l'installation a investi dans un équipement d'émulsification automatique. Cette étude de cas détaille le processus de mise en œuvre, les défis surmontés et les améliorations mesurables observées sur une période de 18 mois.
Contexte : Défis liés aux procédés d'émulsification existants
Avant d'adopter un équipement d'émulsification automatique, l'installation s'appuyait sur une combinaison de mélangeurs semi-automatiques et d'interventions manuelles pour l'émulsification, une étape essentielle de son flux de production. Cette approche présentait plusieurs défis persistants :
  1. Qualité de produit incohérente: Le fonctionnement manuel entraînait des variations de la vitesse de mélange, du contrôle de la température et du temps d'émulsification. Ces incohérences se traduisaient par des différences d'un lot à l'autre en termes de viscosité, de texture et de stabilité du produit, ce qui entraînait une augmentation des taux de rejet (en moyenne 8 à 10 % de la production mensuelle) et des commentaires des clients concernant l'uniformité du produit.
  1. Délais de production inefficaces: Le procédé semi-automatique nécessitait une importante contribution de main-d'œuvre : deux opérateurs par équipe étaient affectés à la surveillance des paramètres de mélange, au réglage manuel des paramètres et à la garantie de l'achèvement du procédé d'émulsification. Un seul lot de produit prenait en moyenne 4,5 heures pour s'émulsifier, ce qui limitait la capacité de l'installation à 6 à 8 lots par jour.
  1. Frais d'exploitation élevés: Les coûts de main-d'œuvre associés à la surveillance manuelle et aux retouches (en raison des lots incohérents) représentaient 15 % des dépenses totales de production de l'installation. De plus, le manque d'efficacité énergétique dû aux temps de mélange prolongés et aux performances sous-optimales de l'équipement a contribué à l'augmentation des factures de services publics.
  1. Risques pour la sécurité et l'ergonomie: La manipulation manuelle des matières premières et les interactions fréquentes avec l'équipement de mélange exposaient les opérateurs à des dangers potentiels, notamment des éclaboussures de substances corrosives et des troubles musculo-squelettiques. La conformité aux normes de santé et de sécurité au travail nécessitait une formation et une supervision supplémentaires, ce qui alourdissait les charges administratives.
Sélection et intégration de l'équipement
Après avoir mené une évaluation complète des technologies d'émulsification, l'installation a sélectionné un système d'émulsification entièrement automatique conçu pour les formulations à haute viscosité. Les principales caractéristiques de l'équipement comprenaient :
  • Contrôle précis de la vitesse de mélange (0 à 3 000 tr/min) et de la température (±1 °C) via un automate programmable (API)
  • Capacités d'homogénéisation en ligne pour assurer une fine granulométrie
  • Systèmes automatisés d'alimentation et de décharge des matières premières
  • Surveillance et enregistrement des données en temps réel pour la traçabilité des procédés
  • Fonction d'auto-nettoyage pour réduire les temps d'arrêt entre les lots
Le processus d'intégration a commencé par une évaluation détaillée du site afin de garantir la compatibilité avec les chaînes de production existantes. Une équipe interfonctionnelle (comprenant des responsables de la production, du personnel de maintenance et des opérateurs) a collaboré avec le fournisseur d'équipement pour élaborer un plan de mise en œuvre par étapes :
  1. Préparation avant l'installation: L'installation a modifié l'agencement de son atelier de production pour accueillir le nouvel équipement, notamment en modernisant les systèmes électriques et la plomberie pour prendre en charge l'alimentation électrique et les exigences de manutention des fluides de l'émulsificateur. Les opérateurs et le personnel de maintenance ont suivi une formation sur le fonctionnement de l'équipement, le dépannage et les protocoles de sécurité.
  1. Essais pilotes: Une phase pilote de deux mois a été menée pour valider les performances de l'équipement avec les formulations spécifiques de l'installation. Au cours de cette période, l'équipe a ajusté les paramètres du procédé (par exemple, la durée du mélange, les seuils de température, la pression d'homogénéisation) afin d'optimiser les résultats. Les lots pilotes ont été testés pour la viscosité, la granulométrie et la stabilité, et des comparaisons ont été effectuées avec les lots produits à l'aide de l'ancien système.
  1. Mise en œuvre à grande échelle: Suite aux essais pilotes réussis, l'émulsificateur automatique a été intégré à la principale chaîne de production de l'installation. Une transition progressive a été adoptée : au départ, le nouvel équipement fonctionnait en parallèle avec le système semi-automatique pour assurer la continuité de l'approvisionnement. En quatre semaines, l'installation a supprimé progressivement l'ancien équipement au fur et à mesure que les opérateurs acquéraient de l'expérience avec le nouveau système.
Résultats de la mise en œuvre et améliorations mesurables
Au cours des 18 mois suivant la mise en œuvre complète, l'installation a observé des améliorations significatives dans les principaux indicateurs de performance, sans compromettre la qualité ou la sécurité des produits :
1. Qualité et uniformité des produits
  • Réduction du taux de rejet: Les taux de rejet des lots sont passés de 8 à 10 % à 1,2 à 1,5 %, car le contrôle précis du système automatique a éliminé les variations des paramètres d'émulsification. Une granulométrie constante (mesurée par analyse de diffraction laser) et des niveaux de viscosité constants (surveillés par des capteurs en ligne) ont assuré des caractéristiques de produit uniformes pour tous les lots.
  • Stabilité accrue des produits: Les tests de vieillissement accéléré menés sur les lots post-mise en œuvre ont montré une amélioration de 30 % de la stabilité de la durée de conservation, attribuée à une émulsification plus approfondie et à une réduction de l'emprisonnement de l'air pendant le mélange.
2. Efficacité et capacité de production
  • Réduction du temps de lot: Le temps d'émulsification moyen par lot est passé de 4,5 heures à 1,8 heure, soit une réduction de 60 %. Cela a été obtenu grâce aux capacités de mélange à grande vitesse du système, à la manutention automatisée des matériaux et à l'élimination des retards de réglage manuel.
  • Augmentation de la capacité quotidienne: La capacité de production quotidienne de l'installation est passée de 6 à 8 lots à 14 à 16 lots, ce qui lui a permis de répondre à la demande croissante des clients sans agrandir l'espace au sol ni ajouter d'équipes de production.
  • Réduction des temps d'arrêt: La fonctionnalité d'auto-nettoyage a réduit le temps de nettoyage de l'équipement de 45 minutes par lot à 12 minutes, ce qui a permis de maximiser le temps de fonctionnement de la production.
3. Économies de coûts d'exploitation
  • Réduction des coûts de main-d'œuvre: Le contrôle par API et les procédés automatisés du système automatique ont éliminé le besoin d'opérateurs dédiés pendant l'émulsification. L'installation a réaffecté deux postes à temps plein à d'autres tâches de production, ce qui a entraîné une réduction de 12 % des coûts directs de main-d'œuvre.
  • Efficacité énergétique: La conception optimisée du moteur et le variateur de fréquence (VFD) de l'équipement ont réduit la consommation d'énergie de 22 % par rapport au système semi-automatique. Cela s'est traduit par des économies annuelles d'environ 38 000 kWh, ce qui équivaut à une réduction de 17 % des factures de services publics mensuelles.
  • Élimination des coûts de retouche: La réduction du nombre de lots rejetés a permis de réduire les déchets de matériaux et les dépenses de retouche de 85 %, les économies étant affectées à l'approvisionnement en matières premières et à l'optimisation des procédés.
4. Sécurité et conformité
  • Réduction de l'exposition des opérateurs: L'alimentation et la décharge automatisées des matériaux, combinées à des chambres de mélange scellées, ont minimisé le contact des opérateurs avec les matières premières et les produits finis. Les rapports d'incidents en milieu de travail liés aux éclaboussures de produits chimiques ou aux blessures ergonomiques sont tombés à zéro au cours de la période de 18 mois.
  • Traçabilité améliorée: L'enregistrement des données en temps réel (y compris la température, la pression et la durée du mélange) a simplifié la conformité aux normes de qualité de l'industrie. La capacité du système à stocker les données de traitement pendant une durée maximale de 5 ans a permis une vérification et une documentation faciles des processus de production.
Valeur à long terme et résilience opérationnelle
Au-delà des améliorations immédiates de l'efficacité et des coûts, l'équipement d'émulsification automatique a renforcé la résilience et l'adaptabilité opérationnelles de l'installation :
  • Flexibilité pour les changements de formulation: Les paramètres programmables du système permettent des ajustements rapides pour s'adapter aux nouvelles formulations de produits ou aux modifications des formulations existantes. Au cours de la période d'étude de cas, l'installation a lancé avec succès trois nouveaux produits à l'aide de l'émulsificateur automatique, avec une réduction de 50 % du délai de commercialisation par rapport aux lancements de produits précédents.
  • Maintenance et fiabilité: La conception robuste de l'équipement et les fonctions de maintenance prédictive (par exemple, la surveillance en temps réel des performances du moteur, les niveaux de lubrification) ont réduit les temps d'arrêt imprévus à moins de 0,5 % du total des heures de production. Les intervalles de maintenance programmée ont été prolongés de 3 mois à 6 mois, ce qui a permis de réduire les coûts de maintenance et les perturbations.