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Estudo de caso: Emulsionador a vácuo transforma a eficiência e a qualidade da produção de creme

2025-12-30

Estudo de caso: Emulsionador a vácuo transforma a eficiência e a qualidade da produção de creme

No domínio da produção de cremes, quer para produtos de cuidados com a pele, farmacêuticos ou de cuidados pessoais, a consistência da textura do produto,A estabilidade dos ingredientes ativos e a eficiência da produção são factores fundamentais que determinam a competitividade do mercadoUm fabricante especializado em produtos de creme de alta qualidade foi um tempo atormentado por múltiplos gargalos de processo na produção tradicional.que restringiram a melhoria da qualidade do produto e a expansão da escalaApós a introdução de um emulsionador a vácuo e a otimização do processo de produção, a empresa conseguiu uma melhoria abrangente na eficiência da produção, na qualidade do produto e no controlo dos custos.Este estudo de caso irá detalhar o processo de transformação e os efeitos práticos.

1Antecedentes e desafios da empresa

Antes da transformação técnica, a empresa adoptou equipamentos tradicionais de emulsificação para a produção de creme.As limitações dos equipamentos tradicionais surgiram gradualmente, enfrentando principalmente os seguintes desafios principais:

1.1 Emulsificação desigual e textura pobre do produto

O equipamento de emulsificação tradicional dependia do ajuste manual da velocidade e do tempo de agitação, resultando em mistura insuficiente das fases de óleo e água.O creme produzido tinha muitas vezes problemas como partículas grosseiras.Alguns lotes apresentaram mesmo separação óleo-água após a armazenagem, o que afetou seriamente a experiência do utilizador e a reputação do produto.Para cremes de reparação de ponta que contenham ingredientes ativos sensíveis, como ceramida e vitamina C, a emulsificação desigual levou ainda mais à perda de ingredientes activos e redução da eficácia do produto.

1.2 Controle de temperatura impreciso e grande flutuação dos lotes

A maioria dos ingredientes da crema, especialmente os extratos vegetais e os componentes bioativos, são altamente sensíveis à temperatura.normalmente flutuando em ±3°C, o que provocou facilmente a inactivação dos ingredientes activos durante o processo de produção.A falta de função de controlo de temperatura segmentada dificultava a correspondência com os requisitos de temperatura ótimos das diferentes fases de produção (derretimento da fase do óleo)., dissolvendo-se na fase de água, emulsionando e homogeneizando), resultando em grandes diferenças na qualidade do produto entre os lotes.A taxa de produtos não qualificados devido a flutuações de temperatura chegou a 8%.

1.3 Baixa eficiência de produção e elevados custos de mão-de-obra

A linha de produção tradicional exigia a colaboração de várias pessoas, desde a alimentação, emulsificação, homogeneização até descarga.e a ligação de intervenção manual foi muitoA produção de um único lote de creme demorou cerca de 4 horas e a produção diária era limitada.As diferenças na experiência operacional levaram muitas vezes a novas flutuações na qualidade do produto, e o elevado custo de mão-de-obra a longo prazo também aumentou a pressão operacional da empresa.

1.4 Dificuldade de rastreabilidade da qualidade e elevados custos de retificação

O modo de produção tradicional não tinha um sistema completo de monitorização e registo de dados.O problema é que, em alguns casos, é difícil localizar com precisão os pontos problemáticos (como o desvio de temperatura)., erro de parâmetro de agitação, etc.), o que levou a longos ciclos de retificação e a elevados custos de retificação.com os requisitos cada vez mais rigorosos da regulamentação da indústria, tais como GMP e ISO, o modo de produção tradicional não podia satisfazer plenamente os requisitos de conformidade da rastreabilidade da qualidade.

2Solução: introdução de emulsionadores a vácuo e otimização de processos

Para resolver os desafios acima, a empresa realizou uma investigação aprofundada sobre a tecnologia de emulsificação e finalmente decidiu introduzir um emulsionador a vácuo com sistema de controlo inteligente.O equipamento integra tecnologias avançadas como o controlo de temperatura de precisão, homogeneização automática, desgaseamento a vácuo e monitorização digital,e é combinado com as medidas de otimização de processo correspondentes para realizar a transformação inteligente de processo completo da produção de creme.

2.1 Configuração do núcleo do emulsionador a vácuo

O emulsionador a vácuo adoptou um sistema de agitação dupla (agitação de estrutura + homogeneização de alta velocidade), com uma velocidade de homogeneização ajustável entre 3000 e 6000 rpm,que pode gerar uma forte força de cisalhamento para esmagar e emulsionar completamente materiaisO sistema de vácuo pode reduzir a pressão interna do tanque de emulsificação para menos de -0,08 MPa, eliminando eficazmente as bolhas de ar nos materiais e reduzindo as reacções de oxidação.O sistema de controlo inteligente foi equipado com sensores de alta precisão e controladores PLC, que pode realizar a monitorização em tempo real e o ajuste automático de parâmetros-chave como temperatura, viscosidade, grau de vácuo e velocidade de agitação.O sistema suportava a gestão digital de centenas de fórmulas, e poderia chamar automaticamente os parâmetros de processo correspondentes de acordo com diferentes tipos de produtos.

2.2 Medidas de otimização dos processos

Com base na introdução de equipamentos avançados, a empresa optimizou ainda mais o processo de produção: em primeiro lugar, adotou a tecnologia de controlo de temperatura segmentada,definir diferentes curvas de temperatura para a fusão da fase do óleo (65-70°C), dissolvendo-se em água (60-65°C) e homogeneizando-se em emulsificação (55-60°C) e controlando o erro de temperatura dentro de ± 0,5°C para assegurar a actividade dos ingredientes sensíveis.Otimizada a sequência e a velocidade de alimentaçãoEm terceiro lugar, combinado com o sistema de limpeza online CIP (Cleaning in Place) do equipamento,o tempo de limpeza foi reduzido e a quantidade residual de materiais foi reduzidaEm quarto lugar, estabeleceu um sistema de registo de dados de processo completo para realizar a rastreabilidade de todos os parâmetros de produção, desde a alimentação de matérias-primas até ao descarregamento dos produtos.

3Efeitos da aplicação e transformação de valor

Após a introdução do emulsionador a vácuo e a otimização do processo, a produção de creme da empresa alcançou resultados notáveis em qualidade, eficiência e custo,e a competitividade central melhorou significativamenteOs efeitos específicos são os seguintes:

3.1 Melhoria significativa da qualidade e estabilidade do produto

A tecnologia de corte de alta velocidade e homogeneização de precisão do emulsionador de vácuo melhorou significativamente o efeito de emulsificação dos materiais.O tamanho das partículas do creme é controlado dentro de 1-10 micronsA textura é suave como a seda e o problema da granulação que atormentava a empresa há muito tempo foi completamente resolvido.A taxa de retenção de ceramida aumentou 30% devido ao controlo preciso da temperatura, e o efeito de reparação do produto foi significativamente reforçado.Separação e estratificação de óleo e água evitadasA taxa de não qualificação do produto caiu de 8% para 0,5%, e a consistência do lote atingiu mais de 99%.

3.2 Aumento acentuado da eficiência da produção e redução dos custos de mão de obra

O sistema de controlo inteligente do emulsionador de vácuo permite uma operação de uma só chave, desde a alimentação até à descarga.As funções automáticas de chamada de fórmula e de ajuste de parâmetros reduzem a intervenção manual em 70%O ciclo de produção de um único lote de nata é reduzido de 4 horas para 2,2 horas, a produção diária é aumentada em 120%,e a capacidade de produção anual aumenta em mais de 1A redução da demanda de mão-de-obra e a melhoria da eficiência da produção reduziram o custo anual de mão-de-obra e o custo de produção da empresa em mais de 800.000 yuans.

3.3 Melhoria da rastreabilidade e da conformidade da qualidade perfeita

O sistema de monitorização e registo de dados de todo o processo do emulsionador a vácuo regista todos os parâmetros de produção, tais como curvas de temperatura, velocidade de agitação,Grau de vácuo e resultados da inspecção de qualidade em tempo real, e gera automaticamente relatórios de produção. Uma vez que ocorram problemas de qualidade, a empresa pode localizar rapidamente os pontos problemáticos e tomar medidas de correcção,que reduz muito o custo de retificaçãoAo mesmo tempo, o processo de produção padronizado e os registos de dados completos cumprem plenamente os requisitos da certificação GMP e ISO,estabelecendo uma base sólida para a entrada da empresa no mercado de gama alta.

3.4 Maior capacidade de resposta do mercado

O projeto modular do emulsionador a vácuo e a função de gestão digital da fórmula permitem a rápida troca de fórmulas do produto.Demora apenas 30 minutos para completar a fórmula de alternar entre diferentes tipos de cremes (como creme de dia de luz, creme nocturno nutritivo e creme de reparação muscular sensível), que satisfaz eficazmente a procura do mercado de produção em pequenos lotes e sob medida.O desempenho estável do equipamento fornece um apoio confiável para a investigação e desenvolvimento de novos produtos da empresa.O ciclo de investigação e desenvolvimento de novos produtos é encurtado em 50%, ajudando a empresa a aproveitar rapidamente as oportunidades de mercado.

3.5 Conservação de energia e protecção do ambiente, redução dos custos globais

O motor de conversão de frequência do emulsionador de vácuo pode ajustar automaticamente a potência de acordo com a carga, reduzindo o consumo de energia em 30% a 40% em comparação com os equipamentos tradicionais.O sistema de limpeza online CIP reduz o consumo de líquido de limpeza em 50%O funcionamento estável do equipamento e a baixa taxa de falhas também reduzem os custos anuais de manutenção em 30%..

4Resumo e esclarecimento

A transformação bem-sucedida da linha de produção de creme da empresa prova que o emulsionador a vácuo, como um equipamento central na produção de creme moderno,pode resolver eficazmente os pontos problemáticos da produção tradicional, como a emulsificação desigual, controlo de temperatura impreciso e baixa eficiência.As empresas não só podem melhorar a qualidade dos produtos e a eficiência da produção, mas também reduzir os custos de produção e reforçar a competitividade do mercado.
No contexto da continua melhoria da procura dos consumidores e da regulamentação cada vez mais rigorosa do sector,O emulsionador de vácuo inteligente e eficiente tornar-se-á a configuração padrão das empresas de produção de cremePara as empresas envolvidas na produção de creme, a introdução de equipamentos avançados de emulsificação e a promoção da modernização do processo de produção é uma forma importante de alcançar um desenvolvimento de alta qualidade.