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Transformer l'efficacité de la production : Une étude de cas sur l'équipement d'émulsification automatique

2025-11-19

Transformer l'efficacité de la production : une étude de cas sur l'équipement d'émulsification automatique
1. Contexte du projet
Dans un secteur où le mélange de précision et la qualité constante des produits sont essentiels pour répondre aux demandes du marché, une usine spécialisée dans les formulations liquides à haute viscosité a rencontré des difficultés croissantes. Pendant des années, l'usine s'est appuyée sur des systèmes d'émulsification semi-automatiques qui nécessitaient une intervention manuelle constante, de l'ajustement des vitesses de mélange à la surveillance des niveaux de température et au chargement des matières premières. Cette dépendance manuelle a non seulement conduit à une qualité de produit incohérente (avec des variations d'un lot à l'autre en termes de texture et de stabilité), mais a également limité la capacité de production. Alors que les commandes des clients ont augmenté de 35 % sur une période de 12 mois, la configuration existante a eu du mal à suivre, entraînant des délais de livraison prolongés et des retards occasionnels dans l'exécution des commandes.
Les exigences de base de l'usine étaient claires : elle avait besoin d'une solution capable de réduire les erreurs humaines, d'améliorer la cohérence de la production et d'augmenter le rendement sans compromettre l'intégrité du produit. De plus, la solution devait s'intégrer à la chaîne de production existante de l'usine (y compris les réservoirs de stockage des matières et les unités d'emballage) afin de minimiser les temps d'arrêt pendant la transition. L'efficacité énergétique était une autre considération clé, car les systèmes semi-automatiques consommaient une énergie excessive en raison de cycles de fonctionnement irréguliers. L'équipe a commencé à rechercher des équipements d'émulsification automatiques comme réponse potentielle, en se concentrant sur les systèmes capables d'automatiser les processus critiques tout en offrant une flexibilité pour s'adapter à différentes formulations de produits.
2. L'introduction de la machine d'émulsification automatique
La machine d'émulsification automatique sélectionnée pour le projet a été conçue pour répondre aux points faibles de l'usine grâce à une combinaison d'automatisation avancée, d'ingénierie de précision et de technologie adaptative. À la base, la machine fonctionne sur le principe du mélange à cisaillement élevé, qui utilise un rotor rotatif et un stator fixe pour créer des forces de cisaillement mécaniques intenses, décomposant les particules et assurant une dispersion uniforme des ingrédients dans la matrice liquide. Ce qui distinguait ce système, cependant, était son système de contrôle entièrement automatisé et ses fonctionnalités intelligentes intégrées.
Les spécifications techniques clés comprenaient :
  • Contrôle automatisé des processus: Un automate programmable (PLC) avec une interface à écran tactile permettait aux opérateurs de prérégler les paramètres (vitesse de mélange, température, pression et durée de mélange) pour différentes recettes de produits. Une fois lancée, la machine ajustait automatiquement ces paramètres en temps réel, éliminant ainsi le besoin de réglages manuels. Par exemple, si le système détectait une pointe de température dépassant le seuil prédéfini, il réduirait automatiquement la vitesse de mélange et activerait un système de refroidissement pour maintenir la stabilité.
  • Manutention intégrée des matériaux: La machine était équipée de vannes d'entrée automatisées connectées aux réservoirs de stockage des matières premières de l'usine. Grâce à des capteurs de poids, elle pouvait mesurer et distribuer avec précision les quantités requises de chaque ingrédient (avec une précision de ±0,5 %), ce qui représentait une amélioration significative par rapport au versement manuel du système semi-automatique, qui entraînait souvent un surdosage ou un sous-dosage.
  • Surveillance en temps réel et enregistrement des données: Des capteurs intégrés suivaient les paramètres critiques (température, pression, taux de cisaillement et temps de lot) tout au long du cycle de production. Les données étaient enregistrées automatiquement et stockées sur une plateforme basée sur le cloud, ce qui permettait à l'équipe de l'usine de consulter les enregistrements des lots, d'identifier les tendances et de dépanner les problèmes à distance.
  • Conception économe en énergie: Le variateur de fréquence (VFD) de la machine ajustait la vitesse du moteur en fonction de la force de cisaillement requise, réduisant ainsi la consommation d'énergie en adaptant la puissance de sortie à la demande réelle. Contrairement aux systèmes semi-automatiques, qui fonctionnaient à pleine vitesse en continu, le modèle automatique n'utilisait que la puissance nécessaire pour chaque phase du processus de mélange.
  • Flexibilité pour de multiples formulations: Avec plus de 50 emplacements de recettes préprogrammables, la machine pouvait passer d'un type de produit à l'autre (par exemple, crèmes épaisses, lotions et revêtements industriels) en moins de 10 minutes, ce qui est beaucoup plus rapide que le temps de changement de 45 minutes de l'ancien système.
Ces caractéristiques ont collectivement répondu aux besoins de l'usine : l'automatisation a réduit les erreurs humaines, l'ingénierie de précision a amélioré la cohérence des produits et la conception économe en énergie a réduit les coûts d'exploitation.
3. Installation et ajustement initial
Le processus d'installation a commencé par une évaluation détaillée du site par l'équipe technique du fournisseur d'équipement, qui a collaboré avec les ingénieurs de l'usine pour cartographier la chaîne de production existante et identifier l'emplacement optimal pour la machine d'émulsification automatique. L'objectif était de minimiser les perturbations des opérations en cours, de sorte que l'installation a été programmée pendant un arrêt de fin de semaine, réduisant ainsi les temps d'arrêt à seulement 48 heures.
Le premier jour, l'équipe a retiré l'ancien système semi-automatique et préparé les fondations pour la nouvelle machine, en assurant l'alignement avec les tuyaux de transfert de matériaux et les connexions électriques existants. La machine d'émulsification automatique a ensuite été positionnée, fixée et connectée à l'alimentation électrique de l'usine, au système de refroidissement à l'eau et aux réservoirs de matières premières. Une attention particulière a été accordée à l'étalonnage des capteurs de poids et des vannes d'entrée afin d'assurer une distribution précise des matériaux, car cela était essentiel pour la cohérence des produits.
La phase d'ajustement initial a commencé le lundi suivant, en se concentrant sur trois étapes clés :
  1. Programmation des recettes: L'équipe de production de l'usine a travaillé avec les techniciens du fournisseur pour saisir 12 de leurs recettes de produits les plus courantes dans l'automate programmable. Pour chaque recette, des paramètres tels que la vitesse de mélange (allant de 1 500 à 3 000 tr/min), la plage de température (35 °C à 65 °C) et le temps de mélange (20 à 45 minutes) ont été programmés et testés.
  1. Essais à sec: La machine a été mise en marche sans matières premières pour vérifier que toutes les fonctions automatisées, y compris le fonctionnement des vannes, le réglage de la vitesse et le contrôle de la température, fonctionnaient comme prévu. Au cours de cette phase, l'équipe a identifié un problème mineur avec le temps de réponse du système de refroidissement, qui a été résolu en ajustant les paramètres de seuil de température de l'automate programmable.
  1. Production de lots pilotes: Trois petits lots (50 litres chacun) du produit le plus vendu de l'usine ont été produits pour tester les performances de la machine dans un scénario réel. Des échantillons de chaque lot ont été envoyés au laboratoire de contrôle qualité (CQ) pour analyse, où ils ont été évalués en termes de texture, de distribution granulométrique et de stabilité. Les résultats ont montré une variation nulle d'un lot à l'autre, ce qui représente une amélioration significative par rapport au taux de variation de 8 à 10 % du système semi-automatique.
À la fin de la première semaine, la machine était entièrement intégrée à la chaîne de production et les opérateurs avaient terminé une journée complète de formation sur l'interface de l'automate programmable, les procédures de maintenance et le dépannage.
4. Performance opérationnelle dans la première phase
La première phase d'exploitation s'est étendue sur trois mois, au cours desquels la machine d'émulsification automatique a été utilisée pour produire 12 formulations de produits différents, ce qui représentait environ 60 % de la production totale de l'usine. Les données de performance collectées au cours de cette période ont révélé des améliorations substantielles dans les principaux paramètres :
Cohérence de la qualité des produits
Les tests de CQ ont montré que la machine a réduit la variation d'un lot à l'autre de 8 à 10 % (avec le système semi-automatique) à moins de 2 %. Cela a été attribué au contrôle précis des paramètres de la machine et à la distribution automatisée des ingrédients. Par exemple, dans la production d'une lotion à haute stabilité, la distribution granulométrique (un facteur critique de la texture du produit) a été mesurée de manière constante à 5 à 8 micromètres, contre la plage de 10 à 15 micromètres observée avec l'ancien système. Les plaintes des clients liées à l'incohérence des produits ont diminué de 40 % au cours des deux premiers mois.
Capacité de production
Le temps de changement plus rapide de la machine automatique (10 minutes contre 45 minutes) et le fonctionnement continu (elle ne nécessitait que 15 minutes de vérifications par l'opérateur par heure, contre 45 minutes pour le système semi-automatique) ont permis à l'usine d'augmenter le volume de production quotidien de 28 %. Auparavant, l'usine pouvait produire 8 lots par jour ; avec la nouvelle machine, ce nombre est passé à 10-11 lots. Cette augmentation a été réalisée sans ajouter de quarts de travail supplémentaires, car la machine pouvait fonctionner sans surveillance pendant de longues périodes (jusqu'à 4 heures) pendant les périodes de pointe de la production.
Efficacité énergétique et du travail
La consommation d'énergie par lot a diminué de 22 %, grâce au VFD et aux cycles de fonctionnement optimisés. L'usine a estimé des économies d'énergie annuelles d'environ 18 000 $ sur la base de cette réduction. L'efficacité du travail s'est également améliorée : alors que le système semi-automatique nécessitait deux opérateurs par quart de travail, la machine automatique pouvait être gérée par un seul opérateur, ce qui libérait le personnel pour se concentrer sur d'autres tâches (telles que le CQ et l'emballage). Cela a réduit les coûts de main-d'œuvre de 15 % pour le processus d'émulsification.
Temps d'arrêt
La fiabilité de la machine était une autre caractéristique remarquable. Au cours de la phase de trois mois, les temps d'arrêt imprévus se sont limités à seulement 2 heures (en raison d'un problème mineur de connexion électrique qui a été résolu rapidement par l'équipe de support du fournisseur). Il s'agissait d'une amélioration significative par rapport au système semi-automatique, qui affichait en moyenne 8 à 10 heures de temps d'arrêt imprévu par mois.
5. Optimisation et amélioration continue
Bien que les performances initiales aient été solides, l'équipe de l'usine a travaillé de manière proactive avec le fournisseur d'équipement pour identifier les possibilités d'optimisation supplémentaire. Ce processus de collaboration a conduit à plusieurs améliorations clés :
Réglage fin des recettes
Après avoir analysé les données des 50 premiers lots, l'équipe a remarqué que certains produits à haute viscosité nécessitaient un temps de mélange plus long pour obtenir une dispersion optimale. En utilisant la fonction d'enregistrement des données de la machine, ils ont constaté qu'une augmentation du taux de cisaillement de 10 % (de 2 500 à 2 750 tr/min) pendant les 5 dernières minutes de mélange réduisait le temps total du lot de 15 % sans compromettre la qualité. Cet ajustement a été programmé dans les recettes pertinentes, ce qui a encore amélioré l'efficacité de la production.
Intégration aux systèmes de CQ
Pour rationaliser le processus de contrôle qualité, l'équipe informatique de l'usine a travaillé avec le fournisseur pour intégrer la plateforme d'enregistrement des données de la machine d'émulsification automatique au logiciel de CQ de l'usine. Désormais, lorsqu'un lot est terminé, les principaux paramètres (température, taux de cisaillement, temps de lot) sont automatiquement envoyés au système de CQ. Si des paramètres se situent en dehors de la plage acceptable, l'équipe de CQ est immédiatement alertée, ce qui permet d'accélérer les tests d'échantillons et la prise de décision. Cette intégration a réduit de 30 % le temps entre l'achèvement du lot et l'approbation du CQ.
Calendrier de maintenance préventive
L'équipe technique du fournisseur a aidé l'usine à élaborer un calendrier de maintenance préventive personnalisé basé sur les schémas d'utilisation de la machine. Le calendrier comprenait des contrôles hebdomadaires de l'ensemble rotor/stator (pour s'assurer qu'il n'y a pas d'usure), l'étalonnage mensuel des capteurs de poids et l'inspection trimestrielle du système de refroidissement. Le respect de ce calendrier a réduit le risque de pannes imprévues et a prolongé la durée de vie prévue de la machine de 2 à 3 ans.
Amélioration de la formation des opérateurs
Sur la base des commentaires des opérateurs, le fournisseur a ajouté un « mode de simulation » à l'interface de l'automate programmable, ce qui a permis aux opérateurs de s'entraîner à programmer de nouvelles recettes et à dépanner les problèmes courants sans perturber la production. L'usine a également mis en place une séance mensuelle de « partage des connaissances », au cours de laquelle les opérateurs ont discuté des meilleures pratiques et des conseils pour optimiser les performances de la machine. Cette formation continue a permis de s'assurer que l'équipe était pleinement équipée pour tirer parti des capacités de la machine.
6. Avantages et réalisations à long terme
Après 18 mois d'exploitation, la machine d'émulsification automatique avait apporté des avantages transformateurs à long terme à l'usine, dépassant les attentes initiales :
Économies de coûts
  • Coûts énergétiques: Les économies d'énergie annuelles ont atteint