logo
แบนเนอร์
รายละเอียดคดี
บ้าน > กรณี >

กรณีบริษัท เกี่ยวกับ การศึกษากรณี: เอ็มลัลเซียเตอร์กระจายระยะว่าง เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า

เหตุการณ์
ติดต่อเรา
Mrs. Samson Sun
86--18665590218
ติดต่อตอนนี้

การศึกษากรณี: เอ็มลัลเซียเตอร์กระจายระยะว่าง เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า

2025-12-25

การศึกษากรณี: เอ็มลัลเซียเตอร์กระจายระยะว่าง เปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า

ในภูมิทัศน์การแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและการดูแลบุคคล การรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องในขณะที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เป็นปัญหาหลักสําหรับผู้ผลิตหลายคนธุรกิจขนาดกลางที่เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ครีมและโลชั่น ล่าสุดแก้ไขปัญหาในการผลิตที่เกิดขึ้นมานาน โดยนําตัวละลายกระจายระยะว่าง 350 ลิตรการศึกษากรณีนี้รายละเอียดปัญหาของลูกค้า กระบวนการบูรณาการอุปกรณ์และผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้หลังจากการดําเนินการ.

1สถานการณ์: จุดเจ็บปวดและความท้าทายในการผลิต

ก่อนการนําตัวเอมูลฟิเจอร์กระจายระยะว่างมาใช้ ผู้ผลิตพัสดุได้พึ่งพาการผสมอุปกรณ์แบบดั้งเดิมในการผลิตครีมและโลชั่นสะกดทั้งคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการปรับขนาด:

1.1 เนื้อเยื่อของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องและการสร้าง Bubble

กระบวนการผสมผสานแบบดั้งเดิมที่ทํางานภายใต้ความดันชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้มีอากาศติดตัวมากเกินไปในระหว่างการผสมผสาน ซึ่งส่งผลให้มีฟองมองเห็นในผลิตภัณฑ์ปลายซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อความน่าสนใจทางสายตา แต่ยังทําให้เนื้อเยื่อเสื่อมหลายชุดแสดงให้เห็นถึงความซึมซึมเนื้อเนื่องจากการกระจายน้ําและน้ําไม่เพียงพอความเห็นจากลูกค้าชี้ให้เห็นอย่างต่อเนื่องว่า "เนื้อเยื่อไม่เท่าเทียมกัน" และ "อายุการใช้งานที่สั้น" เป็นปัญหาหลัก เนื่องจากอากาศที่ติดอยู่ในอุโมงค์ทําให้การออกซิเดชั่นและการแยกเฟสเร่งขึ้น

1.2 วงจรการผลิตที่ยาวนานและประสิทธิภาพต่ํา

เพื่อให้ได้ผลการผสมผสานที่น่ายอมรับ ผู้ผลิตต้องดําเนินการผสมหลายรอบ โดยใช้เวลา 2.5 ถึง 3 ชั่วโมงในการผสมผสานทุกชุดกระบวนการนี้จําเป็นต้องติดตามและปรับระดับความเร็วและอุณหภูมิการปั่นด้วยมือต้องการผู้ประกอบการ 5 ถึง 6 คนต่อชิงต์การผลิต เพื่อจัดการการให้อาหาร การผสมผสาน และการตรวจคุณภาพแนวทางที่ใช้แรงงานอย่างหนักนี้ ไม่เพียงแต่เพิ่มต้นทุนการดําเนินงาน แต่ยังจํากัดผลิตรายวันของโรงงานทําให้มันยากที่จะตอบสนองความต้องการตลาดที่เพิ่มขึ้น

1.3 อัตราการทิ้งขยะสูงและขยะวัสดุแท้

ความสม่ําเสมอของชุดต่อชุดเป็นปัญหาใหญ่กับอุปกรณ์เก่าความสับสนในการควบคุมอุณหภูมิและความเข้มข้นในการผสมมักส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีอาการบกพร่อง.อัตราการใช้เศษขยะโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 8% ส่งผลให้เกิดการสูญเสียวัตถุดิบที่สําคัญและเพิ่มต้นทุนการผลิตที่มีซากของวัสดุสะสมบนผนังส่งผลต่อความเสี่ยงของการติดเชื้อข้ามและขยะเพิ่มเติม

1.4 การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานอนามัย

ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง การปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) เป็นสิ่งจํากัดและการขาดระบบปิดเพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อการทําความสะอาดด้วยมือใช้เวลามากและไม่สม่ําเสมอ ทําให้มีความท้าทายในการรักษาระดับอนามัยที่สูงที่จําเป็นสําหรับการผลิตเครื่องสําอาง

2. การแก้ไข: การรับใช้ 350L วัคูม Dispersing Emulsifier

หลังจากการประเมินตัวเลือกอุปกรณ์หลายอย่าง ผู้ผลิตได้เลือกเครื่องละลายระบายความว่าง 350 ลิตร เพื่อตอบโจทย์ด้านการผลิตอุปกรณ์ถูกปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะเจาะจงของการผลิตครีมและโลชั่น, ด้วยการตั้งค่าหลักรวมถึง:
  • SUS316L อะไหล่ติดต่อจากสแตนเลสที่มีการเคลือบกระจก (300 EMSH) เพื่อรับรองความสะอาดและสะอาดง่าย
  • ระบบหมุนสองแบบ: เครื่องหมุนกรอบความเร็วต่ําที่มีเครื่องขีดผนังและเครื่อง homogenizer shear ความเร็วสูง (0-3500 rpm ปรับได้)
  • ระบบสูญเสียด้วยระดับสูญเสียที่ปรับได้ (-0.08 ถึง -0.1 MPa) เพื่อกําจัดการติดลม
  • ถังที่มีเปลือกสองชั้นสําหรับการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยํา (ฟังก์ชันการทําความร้อนและการทําความเย็น)
  • ระบบทําความสะอาด CIP อัตโนมัติ (Clean-in-Place) และแผ่นควบคุมจอสัมผัสสําหรับการเก็บสูตรอาหารและการทํางานอัตโนมัติ
การออกแบบปิดของอุปกรณ์และเทคโนโลยี homogenization ที่ก้าวหน้าถูกระบุว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการแก้ปัญหาของผู้ผลิตขณะที่ความตรงกับมาตรฐาน GMP ได้รับการประกันความสอดคล้องกับกฎหมายอุตสาหกรรม.

3กระบวนการดําเนินการและการบูรณาการอุปกรณ์

การบูรณาการของเครื่องละลายกระจายระยะว่างในสายการผลิตที่มีอยู่ ได้ปฏิบัติตามกระบวนการที่เป็นระบบ เพื่อลดเวลาหยุดทํางานให้น้อยที่สุด และให้แน่ใจว่าการนํามาใช้อย่างเรียบร้อย

3.1 การประเมินก่อนการติดตั้งและการปรับแต่ง

ก่อนการจัดส่ง ผู้จัดจําหน่ายอุปกรณ์ได้ดําเนินการประเมินในสถานที่ของผู้ผลิตอีมูลฟิเออร์ถูกปรับแต่งให้เหมาะสมกับพื้นที่โรงงานที่มีอยู่, โดยมีการปรับปรุงระบบอาหารและท่าปลดเพื่อให้ตรงกับกระบวนการการจัดการวัตถุดิบของผู้ผลิตแผ่นควบคุมถูกโปรแกรมด้วยสูตรผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของผู้ผลิต, ทําให้การเปลี่ยนได้เรียบร้อย

3.2 การติดตั้งและการใช้งาน

หลังจากการจัดส่ง ทีมงานทางเทคนิคของผู้จําหน่ายได้ติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ภายใน 3 วันและหน่วยควบคุมอุณหภูมิหน่วยงานยังฝึกอบรมผู้ประกอบการผู้ผลิตเกี่ยวกับการทํางานของอุปกรณ์ การปรับสูตรและการบํารุงรักษาประจําวัน ใส่ใจในฟังก์ชันอัตโนมัติ เพื่อลดความผิดพลาดทางมือ.

3.3 การผลิตการทดลองและการปรับปรุงกระบวนการ

โครงการทดลองการผลิตระยะเวลา 2 สัปดาห์ถูกดําเนินการเพื่อปรับปรุงปริมาตรการระบายน้ํายาสําหรับสายสินค้าที่แตกต่างกัน เช่น สําหรับครีมหน้าที่มีความแน่นสูงทีมงานปรับความเร็ว homogenizer เป็น 3000 รอบ / นาทีและตั้งระดับความว่างเป็น -0.09 MPa ส่วนสําหรับโลชั่นเบาๆ ความเร็วถูกลดลงเป็น 2000 รอบ / นาทีเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดผิวเกินซึ่งทําให้สามารถเรียกคืนสูตรด้วยคลิกเดียว และติดตามอุณหภูมิในเวลาจริง, ระดับความว่าง, และเวลาผสม

4ผลลัพธ์และการปรับปรุงที่สามารถวัดได้

ภายใน 3 เดือนของการดําเนินงานขนาดใหญ่ ผู้ผลิตสังเกตเห็นการปรับปรุงที่สําคัญในคุณภาพของผลิตภัณฑ์, ประสิทธิภาพการผลิต, และต้นทุนการดําเนินงาน:

4.1 คุณภาพและเนื้อเยื่อของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า

สภาพแวดล้อมว่างได้กําจัดอากาศที่ถูกจับไว้ในระหว่างการผสมผสาน ผลลัพธ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีฟอง มีเนื้อเยื่อเรียบและเป็นไหมเครื่องตัดน้ํามันความเร็วสูงลดขนาดน้ํามันน้ําตาลเป็นระดับไมครอน, รับประกันการกระจายกระจายแบบเรียบร้อยของระยะน้ําและน้ําด้วยการเพิ่มระดับความพึงพอใจกับเนื้อเยื่อขึ้น 65% และ "อายุการใช้งาน" เพิ่มขึ้นจาก 12 เดือน เป็น 18-24 เดือน เนื่องจากการออกซิเดนที่ลดลง.

4.2 การลดระยะเวลาวงจรการผลิต 50%

การผสมผสานเทคโนโลยีระยะว่างกับระบบปั่นแบบคู่ทําให้เวลาการผลิตชุดเดียวลดลงจาก 2.5-3 ชั่วโมงเป็น 1-1.2 ชั่วโมงระบบควบคุมอัตโนมัติกําจัดความจําเป็นในการปรับปารามิเตอร์ด้วยมือผลลัพธ์คือผลิตต่อวันของโรงงานเพิ่มขึ้น 120%ทําให้มันสามารถตอบสนองความต้องการตลาดที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องขยายพื้นที่การผลิต.

4.3 ประหยัดค่าใช้จ่ายที่สําคัญ

ค่าแรงงานลดลงถึง 70% ผสมกรองระบายอากาศใช้งานเพียง 1-2 คนต่อชิงในการติดตามกระบวนการอัตโนมัติ เมื่อเทียบกับ 5-6 คนก่อนหน้านี้ อัตราการใช้งานหุ้นลดลงจาก 8% เป็น 0.5%, ลดการเสียววัตถุดิบอย่างมาก นอกจากนี้, ระบบทําความสะอาด CIP ลดเวลาทําความสะอาด 60% และการใช้น้ํา 50%, ลดต้นทุนการดําเนินงานเพิ่มเติมผู้ผลิตประเมินการประหยัดค่าใช้จ่ายต่อปีกว่า 80 ดอลลาร์, 000 ภายในปีแรกของการดําเนินการ

4.4 การปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP

ส่วนสัมผัสจากสแตนเลส SUS316L และการออกแบบการเคลือบกระจกให้แน่ใจว่าการทําความสะอาดง่ายและไม่มีซากวัสดุ, ในขณะที่ระบบ Vakuum ปิดลดความเสี่ยงของการติดเชื้อให้น้อยที่สุด.ความสามารถและคุณสมบัติสุขอนามัยของอุปกรณ์ ได้ตอบสนองความต้องการของ GMP อย่างเต็มที่, ลดความเสี่ยงของการไม่สอดคล้องกับกฎหมายและเพิ่มชื่อเสียงของแบรนด์ของผู้ผลิต

4.5 ความยืดหยุ่นในการนวัตกรรมสินค้า

ความเร็วและการควบคุมอุณหภูมิของ homogenizer ที่สามารถปรับได้ ทําให้ผู้ผลิตสามารถขยายกลุ่มสินค้าของตนได้ It successfully developed new products such as low-oil moisturizing creams and sensitive-skin lotions—formulas that were difficult to produce with traditional equipment due to their precise emulsification requirementsความสามารถในการเก็บสูตรอาหารหลายแบบในแผ่นควบคุมยังทําให้การเปลี่ยนชุดได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ผู้ผลิตตอบสนองกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาด

5ผลและข้อสรุปในระยะยาว

การนําตัวเอมูลซีเฟอร์กระจายระยะว่าง 350 ลิตรมาใช้ได้ มีผลเปลี่ยนแปลงต่อการดําเนินงานของผู้ผลิต โดยแก้ปัญหาหลักเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และราคาอุปกรณ์นี้ไม่ได้เพียงแค่ปรับปรุงการผลิตประจําวัน แต่ยังทําให้บริษัทมีตําแหน่งในการเติบโตในระยะยาว.
ประโยชน์ระยะยาวหลัก ๆ ได้แก่ ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากคุณภาพสินค้าที่สม่ําเสมอ การเพิ่มหุ้นตลาดผ่านการขยายกําลังการผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานและน้ําที่ต่ํากว่าผู้ผลิตยังรายงานถึงความพึงพอใจของพนักงานที่ดีขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์อัตโนมัติลดความเข้มข้นในการทํางานด้วยมือและลดความเสี่ยงจากการผิดพลาดของมนุษย์ให้น้อยที่สุด
สําหรับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง, ยา, หรืออาหารที่เผชิญกับโจทย์การผลิตที่คล้ายกัน, เครื่องระบายระบายระบายระบายระบายความว่างเป็นตัวแทนของทางแก้ไขที่น่าเชื่อถือในการสมดุลคุณภาพ,ประสิทธิภาพและการปฏิบัติตาม This case study demonstrates that investing in advanced emulsification technology can deliver measurable returns by addressing operational bottlenecks and unlocking new opportunities for product innovation.